转炉是迄今用铁水炼钢的最佳方法,转炉钢占总钢产量的一大半以上。目前,转炉炼钢主要发展纯氧顶底复合吹炼、全铁水预处理、全炉次分渣出钢、全二次冶金和全连铸,进一步提高产量、质量,增加冶炼钢种,提高转炉寿命。
铁水预处理技术的应用,使钢液中Si含量由10年前的1.0%降至0.68%或更低,渣量减少了20%~25%,石灰熔剂用量也由每吨钢55kg洚到35kg,对炉衬耐火砖的侵蚀速度明显减小;控制渣的成分,即增加白云石用量(由每吨钢21Kg提高至23kg),使MgO含量由6%增至8%,降低厂MgO—C耐火砖中MgO溶解速度。
溅渣护炉技术(Slag spalshing)对保护炉衬有十分有效的作用,这种技术在北美国家已经普及。通过向渣中添加白云石、废旧耐火砖等调整渣的成分,增加渣层的厚度和粘度,而后采用氧枪吹氩或单独的吹渣枪将渣溅到炉衬表面,使其附着一层高粘度并且有一定耐火性的渣保护层,此渣层对中和初期酸性渣,防止其对炉衬材料的侵蚀,提高炉衬的使用寿命,效果十分显著。
采用精确的激光测厚技术使转炉炉衬的喷补时间、喷补区域实现准确的控制。当前可达到工作衬残厚20~30cm时开始喷补,有的甚至在13cm时才开始喷补,火焰喷补技术和激光测厚技术结合,可获得最佳的喷补效果和最低的喷补料消耗。
转炉炉衬寿命的大幅度提高,所用耐火材料MgO—C耐火砖质量的改进也起了重要作用,主要包括镁砂的纯度、结晶大小、密度、石墨的纯度、结合剂性能的改进、添加剂的优选、制做耐火砖工艺的改进等。在抗氧化剂的选择上,采用Al—Mg合金作为抗氧化添加剂,可使MgO—C耐火砖高温强度提高45%,抗渣侵蚀能力提高1倍。
由于转炉炼钢工艺的发展和各种护炉方法的利用,转炉寿命大幅度提高,美国LTV公司的转炉寿命已超过1.5万炉,日本的转炉炉龄达到6000炉未采用溅渣技术,而我国转炉寿命好的在3000~4000炉,1995年平均达到1053炉,1996年平均达到1200炉以上。
我国现有转炉202余座,目前已经有近70座采用了溅渣技术。生产实验表明,溅渣技术的应用使转炉寿命提高显著,耐火砖消耗降低60%,补炉料消耗降低40%。
了解更多转炉用耐火砖,请关注河南耐火材料厂最新动态。网址http://www.zzhoudd.com
相关资讯
27
2024-04
02
2023-09
22
2023-08
22
2023-08
23
2022-11
16
2022-07
13
2022-07
11
2022-06
30
2022-05